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废氨水脱硫每年省百万
文章来源:未知     更新时间:2018-09-17 10:49:46

 “废氨水的尾气脱硫效果,跟液氨不相上下。”9月6日,中海化学大峪口公司一期硫酸装置利用废氨水进行尾气脱硫后,通过对比在线监测数据得出了这样的结论。根据成本核算,用废氨水替代原来的脱硫剂,每年能节省近100万元的成本。

  据悉,该公司此前的脱硫剂是将浓度98%的液氨配置成10%~15%的低浓度氨水,每年花费近200万元。一次偶然的机会,大峪口公司硫酸生产部部长赵信刚了解到,合成氨过程中会产生低浓度的废氨水,合成氨生产企业一般都会以低价销售废氨水。
  废氨水是合成氨生产企业的“下脚料”,能不能直接用这些废氨水作为脱硫剂呢?有了这个想法之后,赵信刚立即行动,安排专人东奔西走。从今年年初开始,先是到同行企业考察废氨水脱硫的实际运行效果和氨水接卸设施,后又到合成氨生产企业考察废氨水产量、回收等情况,最后协调公司采办管理部对废氨水销售价格进行询价比价。综合所有考察情况之后,大峪口公司决定与位于公司附近的金鹰能源科技有限公司合作,将一期硫酸装置脱硫剂更换成废氨水。
  废氨水有了着落,氨水储罐旁还需新增一套氨水接卸设施。为了尽快用上废氨水,大峪口公司利用之前技改闲置下来的输送泵、旧管道等,在两周内就改造完成了氨水接卸设施。该公司还提前编制了《氨水卸车作业安全技术规程》,对相关操作岗位进行了专题培训,以确保废氨水在接卸过程中不出现安全事故。
  “合作公司的废氨水价格大约为液氨采购价的一半,若采用废氨水脱硫,即便不计配置液氨的工艺水成本,每年的尾气脱硫剂费用都能节省一半。”赵信刚说,脱硫过程中产生的硫酸氨溶液可直接进入复合肥装置,当作产品填料。如此一来,该举措在降本的同时,还为合成氨生产企业的废氨水处置找到了新出路,可谓一举两得。
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